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看一看:搅拌轴热处理变形的控制

发布时间:2021-11-18 05:48:46 阅读: 来源:PBT厂家

摘要:叙述了控制38CrMoAl氮化钢细长搅拌轴热处理变形的实践,认为公道的制造工艺流程与热理工艺是减少变形的关键。关键词:38CrMoAl ;细长轴;热处理;变形控制目前遇到强拆隔断怎么处理,国内1般细长轴(4~5m)的热处理变形量要求不大于0.03~0.05mm,按传统制造工艺是很难到达这个要求。湘东化工机械有限公司在承制4.390m长搅拌轴的进程中棚户区改造企业搬迁补偿标准,经过对传统制造工艺流程和工艺进行改进和完善,使搅拌轴终究氮化处理的变形量到达国内同行业先进水平。138CrMoAl搅拌轴传统工艺流程和热处理工艺搅拌轴尺寸见图1,热处理氮化要求:a.硬度HV≥850,渗透度深度大于0.50mm,脆性级别1~2级;b.全长变形量小于0.05mm。在38CrMoAl搅拌轴投产初期,仍按传统制造工艺流程拟定了工艺线路和热处理工艺。工艺线路以下:锻坯1退火1调质1粗车—稳定回火车1精键车1铣健槽1粗磨1氮化1精磨成活热处理采取2段氮化工艺。氮化后按GB/T43401—1999标准和GB/T9451—88标准检验,其结果以下:a.维氏表面硬度HVl50g⑼45,距表面0.05mm处HVl50g⑼10,距表面0.60mm处HVl50g⑶48,中心硬度HVl50g⑵94;b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为2级;c.检测搅拌轴全长变形量为3~4mm。分析搅拌轴氮化后产生严重变形的缘由,主要是加工工艺流程的工序安排采取传统方法是不公道的,其热处理工艺也有改进的余地。2改进工艺流程的工序和热处理工艺针对上述情况,查阅许多有关资料,经科协小组研究,对搅拌轴的制造工序和热处理工艺作了公道的设计,制定了新的工艺流程方案和热处理工艺措施。在工序方面增加了稳定回火和加工键槽后配制假键,并对热处理氮化工艺作了1定的修改,由原来氮化炉炉冷至150℃出炉,改成炉冷至室温出炉。改进后的加工工序以下:锻坯1退火1调质1粗车1稳定回火1半精车1铣键槽—稳定回火1精车1粗磨1配制假键1氮化1精磨成活氮化后按GB/T43401⑴999和GB/T9451—88检验,其结果以下:a.维氏表面硬度HVl50g⑼81,距表面0.05mm处HVl50g⑼38,距表面0.60mm处HVl50g⑶46,中心硬度HVl50g⑵92;b.脆性级别测定用维氏负荷硬度计HV5000g,脆性级别为Ⅰ级;c. 检测搅拌轴全长变形量为0.02~0.03mm。3结束语在38CrMoAl搅拌轴氮化处理工作中,通过不断总结经验教训,制定出公道的工艺规程,并对工艺的实行严格控制,终究将氮化处理进程中的变形量控制在国内同行业先进水平。(end)资讯分类行业动态帮助文档展会专题报道5金人物商家文章